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合成氨裝置危險因素分析及其防范措施

  
評論: 更新日期:2011年04月26日

表7—11轉化單元主要故障及預防(處理)措施

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  轉化單元發(fā)生的事故中,以一段轉化爐發(fā)生的催化劑中毒,結碳事故造成的損失大、次數(shù)多。1993年某化肥廠合成車間,由于輔助鍋爐爆管,引起蒸汽量下降,一段爐人口水碳比下降到1.5(正常值為3.5)達5min之久,使一段轉化催化劑結碳粉碎,損壞催化劑10.2噸;高變催化劑因水氣比也低,反應層溫度超溫到685℃,損壞高變催化劑77t。二段爐曾發(fā)生燒嘴損壞,造成催化劑部分熔融的事故。某天然氣化工廠于1978年、1979年曾發(fā)生兩次。廢熱鍋爐發(fā)生較多的事故是爐管爆管,大多發(fā)生在水管鍋爐,爆管后往往由于操作處理不當,極易發(fā)生次生事故。從法國引進的三套合成氨裝置的廢熱鍋爐,于1979年一年中,共發(fā)生7次爆管事故。

  3.變換

  生產(chǎn)中,要將高溫、低溫變換爐人爐氣體中水蒸氣與一氧化碳的分子比(簡稱水氣比),保持在一定范圍內,還要將反應溫度控制在最佳范圍內,以保證一氧化碳的變換率。生產(chǎn)中易發(fā)生的故障及預防(處理)措施見表7—12。

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  4,脫碳

  脫碳單元由于采用的吸收液為堿性液,具有腐蝕性。因而存在設備腐蝕的危險,其中以再沸器受到的腐蝕最為嚴重。脫碳吸收塔一般操作壓力為2.7MPa(表)。再生塔壓力為0.028MPa(表)[如二級再生為:一級0.1MPa(表),二級0.004MPa(表)],若吸收塔液位過低,工藝氣竄人再生塔,可造成再生塔超壓。如再生塔安全設施失靈,會導致發(fā)生重大爆炸、火災事故。雖然吸收塔液位的控制都設有自動調節(jié)、報警、聯(lián)鎖裝置,再生塔也設有爆破板,但生產(chǎn)中仍需重點防范。此外,脫碳單元還存在影響吸收效率的各種因素詳見表7—13。

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  5.甲烷化

  甲烷化爐中進行的甲烷化反應是強放熱反應。超溫易損壞甲烷化催化劑。甲烷化單元存在危險因素主要是催化劑超溫和出口CO、C02含量高。見表7—14。

  6.壓縮

  壓縮一透平大機組正常運行中影響因素較多,常見的危險因素有軸瓦溫度高、軸位移高、振動大、有異聲等,詳見表7—15。壓縮一透平機組如果零部件存在缺陷或質量差,安裝維修達不到精度要求及操作不當?shù)葮O易發(fā)生故障,甚至造成事故。特別在機組投運初期易發(fā)生。如某化肥廠1978年至1980年四年間,合成氣壓縮機高壓透平由于透平轉子存在設計缺陷,曾發(fā)生五次透平轉子葉片斷裂事故。又如某化肥廠1977年五月份一個月內,合成氣壓縮機高壓缸止推軸瓦由于違章作業(yè)、維修不當造成三次燒軸瓦事故。

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